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某廠高爐爐況失常處理與分析

發(fā)布日期:2022-10-9 14:28:13  信息來源:本站原創(chuàng)

1  概  況
 
某煉鐵廠高爐 , 有效容積2000 m3, 2000年6 月28投產(chǎn) , 長(zhǎng)期較順行 , 系數(shù)在2.5以上 , 隨著高爐的強(qiáng)化 , 2006 年以來冷卻壁出現(xiàn)大量破損 , 爐體大量漏水 , 已進(jìn)入爐役后期。2006.2.6 爐況出現(xiàn)失常 , 2007.1.13 爐缸出現(xiàn)嚴(yán)重惡化 , 到2.13 日基本恢復(fù)正常 , 歷經(jīng) 50天, 損失產(chǎn)量約 87000 t 。
 
2  爐況失常原因與過程
 
2.1爐況失常原因
 
2.1.1高爐設(shè)備現(xiàn)狀是經(jīng)常發(fā)生風(fēng)口燒壞和爐缸不活躍的客觀條件1)頂壓只有 150 kPa, 限制了高爐進(jìn)一步加風(fēng)。2 000 m3高爐正常風(fēng)量應(yīng)在 4000 m3/min, 而該高爐只有 3 500 m3/min 左右。
 
2)風(fēng)口二套變形嚴(yán)重 , 使本應(yīng)向下傾斜的風(fēng)口都上翹 , 對(duì)活躍爐缸極其不利 , 經(jīng)常發(fā)生風(fēng)口連續(xù)燒壞。二套上翹的問題雖然采取了更換、加頂絲等辦法 , 收效不大 , 新?lián)Q的二套 4 個(gè)月又發(fā)生嚴(yán)重上翹。
 
3) 2006 年以來冷卻壁破損加速 , 加上設(shè)計(jì)缺陷 , 各段冷卻壁之間沒有閥門 , 日常生產(chǎn)無法判定漏水段數(shù) , 靠檢修時(shí)打壓判定 , 長(zhǎng)期帶有壞冷卻壁水管工作 , 高爐長(zhǎng)期存在漏水。
 
2.1.2原燃料發(fā)生變化,精料方針打破是本次重大爐況事故的助推劑2006 年 11 月中下旬 , 爐缸不夠活躍已有表現(xiàn) , 壓量關(guān)系緊張 , 對(duì)出鐵、爐溫波動(dòng)非常敏感 ,
 
所有現(xiàn)象說明爐缸工作逐步變差 , 從外部看主要是 :
 
1)球團(tuán)車間檢修 , 高爐配吃外進(jìn)球團(tuán)。由于外進(jìn)球團(tuán)廠家多 , 成分不一 , 雖采取一定混勻措施 , 但 SiO 2 % 及品位仍不穩(wěn)定 , 且粉子大 ( 通常在 35% 左右) ,其中特別是承德地區(qū)球團(tuán)含鈦高 ,平均在 1.2% ~1.3% , 個(gè)別高達(dá)2.6% 。加上自燒結(jié)礦 TiO 2 升高至 0.45% , 使鐵中鈦高達(dá) 0.093%~ 0.1% , 鐵水變粘稠。
 
2) 2006 年 11 月中旬后自產(chǎn)焦炭揮發(fā)分升高至1.6% ~ 1.8% , 強(qiáng)度也時(shí)有變差的情形。
 
3)由于鐵燒產(chǎn)能不匹配 , 11 月上旬鐵產(chǎn)量提高后 , 燒結(jié)采取了提堿度、提機(jī)速的措施 , 燒結(jié)堿度提高到 2.35 以上 , 高爐爐料結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化 ,另外機(jī)速提高燒結(jié)礦強(qiáng)度有所降低 , 11 月燒結(jié)機(jī)機(jī)速比 10 月份提高0.06 m /min, 燒結(jié)強(qiáng)度比 10月降低0.67% 。
 
2.1.3高爐操作制度、參數(shù)控制、應(yīng)對(duì)措施不到位和爐外事故是本次爐況失常的根本原因。
 
1)高爐對(duì)冷卻壁長(zhǎng)期漏水不夠重視 , 沒有采取主動(dòng)處理、斷絕水源的措施 , ***嚴(yán)重時(shí)帶 76 根壞冷卻壁水管生產(chǎn)。
 
2)風(fēng)量長(zhǎng)期偏小 , 爐缸活躍不夠始終是限制爐況長(zhǎng)期順行的因素。06 年下半年長(zhǎng)期低 [ Si] 、高 R 2 操作 , 爐缸熱量不足。
 
3)爐外事故頻出 , 是爐缸嚴(yán)重惡化的導(dǎo)火索 2006.12.10 和 13 日兩次吹管滲鐵燒穿高爐無計(jì)劃體風(fēng) , 14 日北場(chǎng)發(fā)生放風(fēng)堵口事故 , 使?fàn)t缸進(jìn)一步惡化 ;2007.1.13日鐵口堵不上跑鐵 , 爐內(nèi)大幅減風(fēng)發(fā)嚴(yán)重爐涼 , 使?fàn)t缸嚴(yán)重惡化。
 
4)爐內(nèi)操作主動(dòng)損失理念差 : 2006.12.16日爐況失常后 , 操作參數(shù)控制仍以強(qiáng)化為主 , 頂壓、壓差、透氣指數(shù)等參數(shù)仍維持正常水平 , 在 27 日連續(xù)懸料 4 次才做出調(diào)整。
 
2.2爐況失常過程
 
1) 2006 年 11 月中下旬 , 爐缸工作不活躍已有表現(xiàn) , 爐況順行差 , 高爐采取減小礦批、發(fā)展邊緣 , 降低煤比、控氧、降堿度、提爐溫等措施以求順行。恢復(fù)中 , 2006.12.10和 13 兩次發(fā)生吹管滲鐵燒穿 ( 說明爐缸明顯變差 ) , 12.14 日發(fā)生減風(fēng)堵口 , 爐況基礎(chǔ)更加脆弱。12.25日由于焦炭水分升高2.4% 導(dǎo)致爐涼 ( Si = 1.21% , S = 0.067% ) ,加焦下達(dá)高爐連續(xù)懸料(12.26 日 1 次 , 12.27 日4 次) ,
 
加上高爐又帶 13# 壞風(fēng)口作業(yè)加劇了爐缸變差。12.28 日雖采取了錳礦洗爐 , 至 12.31日視爐缸狀況好轉(zhuǎn)去掉 , 仍以強(qiáng)化爐況為主 , 爐缸沒有得到徹底清理 , 2007 年元月 1 ~ 12日 鐵產(chǎn)量?jī)H維持在4 800t/d 左右。
 
2) 2007.1.13 日 20: 35 鐵口堵不上跑鐵 , 爐內(nèi)停氧、停煤、大幅減風(fēng)至 45 kPa, 誘發(fā)嚴(yán)重爐涼 , 鐵水溫度低至 1422 ℃。料速不均崩料多、煤氣分布極不規(guī)則 , 12.14日 H 2 % 由 1.3 升至 3.0,高爐大量漏水 , 綜合負(fù)荷大幅走輕至 2.812, 但盡管有大力提爐溫措施 , 鐵水溫度難以達(dá)到 1480 ℃ ,兩場(chǎng)鐵水溫差達(dá) 20 ℃ , 爐缸工作惡化 , 爐況嚴(yán)重失常 , 風(fēng)口頻繁破損(15日 1 個(gè) , 16 日 2 個(gè) , 18日 2 個(gè) ) 。18 日 3# 風(fēng)口漏水嚴(yán)重 , 休風(fēng) 450 min 更換壞風(fēng)口并堵 8 個(gè)風(fēng)口 , 余 20 個(gè)送風(fēng) , 轉(zhuǎn)入爐況恢復(fù)階段。
 
3  爐況恢復(fù)過程
 
3.1***階段錳礦洗爐力度再次不夠,爐缸再次沒有根本治理
 
2007.1.16日加入螢石 20 kg/tfe,1.17 日再次加入錳礦處理爐缸 , 控制 [ Si] 在 0.7% ~ 0 .9% ,R 2 在 1 .08 ~ 1 .15 。錳礦下達(dá) , 風(fēng)口破損逐步消除 ,渣鐵流動(dòng)性改善 , 鐵水溫度達(dá) 1450 ℃以上 , 爐缸狀況改善 , 爐況恢復(fù)較快 , 在壓差 ≤ 125 kPa, 透氣性 ≥ 2 700 的前提下逐步加風(fēng) , 捅風(fēng)口 , 至 21 剩 20#未 開 , 風(fēng) 量 加 至 3 400 m3/min, 富 氧 至1.5 km3/h 。由于再次樂觀估計(jì)爐況 , 并為快快速增產(chǎn) ,20 日停用錳礦。但爐缸仍未根本好轉(zhuǎn) , 接受強(qiáng)化措施能力差 , 同時(shí)由于焦批大、冶煉強(qiáng)度低 , 中心氣流常有過高現(xiàn)象。
 
3.2 第二階段布料溜槽燒斷  
 
煤氣流嚴(yán)重失常風(fēng)口連續(xù)損壞與頻繁無計(jì)劃休風(fēng) 爐缸工作嚴(yán)重惡化,延長(zhǎng)了爐況恢復(fù)時(shí)間22 日 21# 風(fēng)口破損嚴(yán)重, 休風(fēng) 240 min 換 3 個(gè)風(fēng)口 , 爐頂檢查布料溜槽 , 發(fā)現(xiàn)落料點(diǎn)下表面燒損 , 產(chǎn)生裂縫 , 考慮恢復(fù)爐況及臨時(shí)休風(fēng)沒有更換 , 只進(jìn)行了補(bǔ)焊。23 日白班爐頂十字測(cè)溫分布異常 ( 見表 1) , 調(diào)整布料角位效果不大 , 判斷布料溜槽燒斷。加焦 130 t 下達(dá)爐腹后于 24 日 2: 30休風(fēng) 1 098 min 更換。綜合考慮爐缸工作狀況、亂料和休風(fēng)影響 , 采取堵 12 個(gè)風(fēng)口送風(fēng)的謹(jǐn)慎恢復(fù)方案。
 
圖片
 
一方面由于流槽燒斷整個(gè)料柱分布失常 , 另一方面由于 CO 2 % 極差 , 只能靠高 [ Si] 保證一定的渣鐵物理熱 , 使得爐缸滲透性比休風(fēng)前更差。送風(fēng)18h 后 25 日開 3# 風(fēng)口, 但 20 min 后吹管燒穿二套放炮 , 放風(fēng)中 11# 二套也放炮。休風(fēng)392 min 更換 ,堵 17 個(gè)風(fēng)口。送風(fēng) 8h 后 26 日 9# 二套又放炮, 放風(fēng)中 7# 二套燒壞, 再次休風(fēng) 270 min, 堵 20 個(gè)風(fēng)口恢復(fù)爐況。28 日又因 12# 二套放炮, 放風(fēng)中 11
 
# 、15# 二套燒壞, 休風(fēng) 463 min, 堵 19 個(gè)風(fēng)口送風(fēng) ,由于頻繁無計(jì)劃休風(fēng) , 渣鐵已不能順利流出 , 爐缸接近凍結(jié)。3 次放炮共同特點(diǎn)是 : ①休風(fēng)都因二套燒壞造成 , 風(fēng)口小套較好。②放風(fēng)中由于吹管前端燒壞造成其它二套燒壞。③每次都有鐵水從吹管流出或噴出燒壞菱形板。這些征兆說明爐缸滲透性極差 , 鐵水無法順利滲入爐缸。這個(gè)階段風(fēng)速控制、加風(fēng)速度控制更加嚴(yán)格。
 
3.3第三階段 嚴(yán)控漏水 連續(xù)噴凈渣鐵 穩(wěn)妥開風(fēng)口和加風(fēng),風(fēng)口破損減少,爐缸狀況改善,爐況逐步好轉(zhuǎn)。
 
28 日用 9 個(gè)風(fēng)口送風(fēng) , 由于爐缸透液性差 ,實(shí)際風(fēng)速過小 , 風(fēng)口回旋區(qū)和鼓風(fēng)動(dòng)能太小 , 11# 、14# 二套再次燒壞, 為此重新修訂了恢復(fù)方案 : ①爐外實(shí)施零間隔出鐵 , 并大噴鐵口以排凈涼渣鐵。②加大風(fēng)口外部打水 , 以減少休風(fēng)次數(shù) , 延長(zhǎng)送風(fēng)時(shí)間。③及時(shí)查漏 , 杜絕向爐內(nèi)漏水(1月 26 日H 2 % 下降至 2.0% 1.28日 以后 H 2 % 再次下降到1.6% ~ 1.8% )。④修訂低風(fēng)壓下風(fēng)量控制標(biāo)準(zhǔn) ,按燃燒焦炭反推風(fēng)量 , 并參照風(fēng)壓水平 , 適當(dāng)提高標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速。每 8 ~ 10h 捅 1 個(gè)風(fēng)口 , 開 1 個(gè)風(fēng)口加風(fēng)100 ~120 m3/min 。⑤ 29 日 3 次加入錳礦洗爐。30 日錳礦下達(dá)后 , 按修訂方案開風(fēng)口 , 穩(wěn)步用風(fēng) , 期間有風(fēng)口破損 , 但能控制漏水持續(xù)生產(chǎn) ,渣鐵流動(dòng)性不斷改善 , 爐缸工作區(qū)域不斷擴(kuò)大、風(fēng)量逐步增加 , 至2.2 日余 9 個(gè)風(fēng)口未開 , 視爐況好轉(zhuǎn)且 13# 風(fēng)口損壞嚴(yán)重 , 休風(fēng) 375 min 換壞風(fēng)口2.3 日送風(fēng)后 , 13# 二套壞, 控水堅(jiān)持生產(chǎn)。2.4日又因 28# 風(fēng)口損壞嚴(yán)重, 休風(fēng) 180 min 更換。至2.6日風(fēng)口全開 , 至 2.9 日 , 爐況有一定局面 , 且 25#風(fēng)口損壞加劇 , 為了下一部強(qiáng)化 , 并考慮爐皮西南方向局部發(fā)紅 , 休風(fēng) 780 min 換 2 個(gè)二套和 6 個(gè)風(fēng)口 , 并在爐皮發(fā)紅處加裝 7 個(gè)柱狀冷卻器。
 
3.4第四階段 合理控制操作參數(shù) 爐況順利恢復(fù)。
 
2 月 9 日堵 5 個(gè)風(fēng)口送風(fēng) , 繼續(xù)采用錳礦洗爐 , 在保持鐵水良好的流動(dòng)性的前提下 , 維持鐵溫在 1470 ~ 1490 ℃ , R2 在 1.05 ~1.10, 爐缸工作狀況持續(xù)好轉(zhuǎn) , 并視爐缸工作情況穩(wěn)步開風(fēng)口 , 嚴(yán)格按標(biāo)風(fēng)速 ≤ 190 m /s 加風(fēng) , 并逐漸用氧 , 風(fēng)口不再損壞 , 爐型相對(duì)好轉(zhuǎn) , 考慮爐皮安全狀況 , 剩25# 風(fēng)口, 至 2 月 13 日產(chǎn)量已到 4300t, 爐況基本正常。
 
4.失誤和不足
 
4.1爐外事故多加劇了爐況失常 促進(jìn)了爐缸惡化
 
1)12.10日和12.13日兩次吹管滲鐵燒穿造成高爐無計(jì)劃體風(fēng)。12.14 發(fā)生減風(fēng)堵口事故 , 高爐順行受到嚴(yán)重影響。
 
2) 12.26日 ~ 12.27日 連續(xù)發(fā)生 5 次懸料 , 高爐風(fēng)量大 幅 萎 縮 , 12.27 ~ 31日 平 均 風(fēng) 量 僅 為 3 067m3/min 。
 
3)06.12.31 ~07.1.12 日爐況有了基本局面 ,產(chǎn)量在 4 800 t/d 。1.13日發(fā)生堵不上鐵口跑鐵事故 , 高爐大幅減風(fēng)導(dǎo)至嚴(yán)重爐涼 , 爐缸開始嚴(yán)重惡化。
 
4) 1.22日休風(fēng)時(shí)發(fā)現(xiàn)流槽破損 , 但沒有主動(dòng)更換。
 
4.2錳礦洗爐不夠徹底
 
2006 .12 .28 ~ 12.31日和 2007 .1.17 ~ 1. 21日 兩次采用錳礦處理爐缸 , 兩次由于爐缸工作狀況改善較快 , 風(fēng)量很快加至 3 400 m3/min 以上 , 并逐步富氧 , 過于樂觀 , 錳礦使用僅 3 ~ 4d, 沒有達(dá)至徹底清理爐缸的目的 , 停錳礦后隨著強(qiáng)化、爐缸負(fù)荷增加又造成了風(fēng)口燒壞爐況惡化 , 延長(zhǎng)了爐況的恢復(fù)進(jìn)程。
 
4.3中心過分發(fā)展燒斷溜槽,爐況恢復(fù)機(jī)會(huì)喪失
 
2007 1.13日 后 , 爐況恢復(fù)中 , 由于礦批小(37~ 39t) , 焦批大 ( 焦比 490 ~ 510 kg/tfe) , 料速慢( 約 6 批 /h) , 中心氣流過分發(fā)展 , 且抑制中心的措施不堅(jiān)決 , 煤氣中心溫度長(zhǎng)時(shí)間大于 800 ℃ , 至23 日上午煤氣流分布嚴(yán)重失常 , 布料溜槽被燒斷 ,被迫于 24 日休風(fēng) 1 098 min 進(jìn)行更換 , 使?fàn)t缸工作再次惡化。
 
4.4爐缸極度惡化的情況下,由于表觀風(fēng)量和實(shí)際風(fēng)量存在較大誤差,造成風(fēng)速控制過低 導(dǎo)致風(fēng)口回旋區(qū)過小  
 
延長(zhǎng)了高爐恢復(fù)進(jìn)程由于布料溜槽燒斷 , 爐料分布失常 , 加上長(zhǎng)時(shí)間休風(fēng)更換布料溜槽和冷卻壁漏水沒有完全制止 ,爐缸出現(xiàn)極度惡化 , 堵風(fēng)口個(gè)數(shù)增至 12 個(gè)。送風(fēng)后 , 為穩(wěn)妥恢復(fù)爐況 , 操作相對(duì)保守 , 標(biāo)風(fēng)速按170 m /s 控制 , 由于風(fēng)小風(fēng)量表誤差大 , 實(shí)際風(fēng)速過低 , ( 風(fēng)量表為 920 m3/min, 反推風(fēng)量為446 m3/min, 風(fēng)速僅為 73 m /s) , 加上捅風(fēng)口時(shí)機(jī)不成熟 , 導(dǎo)致風(fēng)口二套、小套出現(xiàn)連續(xù)放炮和破損 , 高爐 25 日、 26 日、 28 日連續(xù)休風(fēng)更換 , 風(fēng)口堵至 20 個(gè) , 爐缸惡化進(jìn)入嚴(yán)重堆積狀態(tài) , 大大延緩了爐況的恢復(fù)進(jìn)程。
 
4.5高爐后期冷卻壁長(zhǎng)期存在漏水,未能及時(shí)處理。
 
高爐爐役后期冷卻壁破損加速 , 高爐車間重視不夠 , 沒有及時(shí)維護(hù) , 煤氣 H 2 含量長(zhǎng)期在 2.5%~3.3% , 高爐長(zhǎng)期漏水生產(chǎn) ( 嚴(yán)重時(shí) 76 根漏水 )沒能得到及時(shí)控制。這也是爐缸嚴(yán)重惡化重要原因。
 
5  結(jié)論及教訓(xùn)
 
1)加強(qiáng)原燃料管理 , 實(shí)現(xiàn)精料入爐是大型高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的基本保證 , 是煉鐵工作者永恒的工作主題。
 
2)大型高爐爐役后期生產(chǎn) , 實(shí)現(xiàn)定期檢修 ,及時(shí)加強(qiáng)冷卻壁的維護(hù) , 是消除爐內(nèi)漏水 , 維持合理的操作爐型 , 減少事故的重要手段。
 
3)各種操作制度和日??刂茀?shù) , 必須以爐況順行、爐缸活躍、對(duì)外圍條件適應(yīng)性強(qiáng)為宗旨 ,堅(jiān)決杜絕極限操作。
 
4)爐況失常時(shí) , 堅(jiān)決以處理爐況為主導(dǎo)思想 , 不頂、不追 , 措施到位 , 穩(wěn)中求進(jìn) , 切忌反復(fù) , 實(shí)現(xiàn)爐況的徹底恢復(fù) , 避免事故的進(jìn)一步擴(kuò)大。
 
5)加強(qiáng)設(shè)備及外圍管理 , 避免設(shè)備及外圍事故的頻繁發(fā)生 , 是保證爐況長(zhǎng)期順行的重要保障。
 
6)高爐裝備水平限制風(fēng)量使用、風(fēng)口二套上翹是高爐爐缸工作相對(duì)較差的客觀條件 , 必須靠長(zhǎng)期良好的渣鐵流動(dòng)性作為保障。
 
7)在處理爐缸堆積時(shí) , 高 [ Si] 高 [Mn ]會(huì)導(dǎo)至鐵水粘稠 , 達(dá)不到清理爐缸的目的。錳礦加入量以鐵中 [Mn ] 在 0 . 8% ~ 1 . 0% 為宜 , 鐵中[ Si] 原則上也應(yīng)控制在 0 .8% ~ 1 .0% , 但一定要保證渣鐵具有良好的流動(dòng)性 , 錳礦洗爐一定要堅(jiān)決徹底 , 達(dá)至徹底清理爐缸的目的。
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